梅山鐵礦選礦廠一至四系列均是山兩臺φ2.7×3.6m節(jié)能球磨機和兩臺φ1.6m雙螺旋分級機組成閉路磨礦系統(tǒng),均采用85%以上的高濃度磨礦。流程考察發(fā)現(xiàn)的磨礦作業(yè)存在問題有:(1)一段螺旋分級機基本沒有返砂; (2)一段磨正常只補加φ120mm鋼球,二段磨只補加φ80mm鋼球,對節(jié)能球磨機體的襯板沖擊力大一段磨機襯板使用壽命只有7--8個月,二段磁性襯板使用壽命不到2年;(3)磨礦過程無用功過多,以熱能形式溢出,一段和二段磨礦排出的礦漿溫度高達34℃;(4)二段分級溢流粒度組成非常不合理,過粉碎現(xiàn)象嚴重,-10μm產率高達15.38。
在不改變現(xiàn)有磨機處理能力的前提下,一段磨機按照φ100:φ80=60%:40%補加新球。同時調節(jié)降低一段磨礦分級過程中的磨礦濃度、分級濃度和分級機溢流細度,提高分級返砂量,改善磨礦過程。 二段磨機按照φ60=100%方式補加新球。同時調節(jié)降低二段磨礦分級過程中的磨礦濃度和分級濃度,穩(wěn)定分級機溢流細度。
二段分級溢流產品質量改善效果。為了考查二段磨礦過程全面優(yōu)化后對二段分級溢流產品的改善過程,將試驗前后的二段分級溢流產品質量進行對比,結果可以看出,磨礦過程全面優(yōu)化后,與應用前比較,在-200目產率提高了8.31個百分點的情況下,二段分級溢流產品過粉碎減輕3.34個百分點,合格粒級增加 5.49個百分點。
磨礦過程節(jié)能降耗效果。精確化磨礦后,磨礦效率大為提高,不僅磨礦產品質量得到改善,而且磨礦過程節(jié)能降耗非常顯著。球磨機工作中的功耗、鋼球單耗、噪聲、磨礦礦漿溫度都有所降低;一段磨的磨機襯板使用壽命估計可延長4--6個月;二段磨襯板可延長1年以上。若工業(yè)用電按照0.6元/(kW·h)、鋼球外購成本按照4000刀噸、錳鋼襯板按照16萬元/付、磁性襯板按照21萬元/付為計算基準,磨礦過程成本降低1.70元/噸,一個系列每年可節(jié)約 94.25萬元。
此外,磨礦溫度降低后,減少了筒體中溫腐蝕,設備故障率也降低了很多,在工作中節(jié)能球磨機利用系數(shù)得到提高;球磨機工作噪聲降低,有利于工人身心健康,產生的環(huán)保效益和社會效益也同樣顯著。
文章來自豫暉球磨機設備網(wǎng)